硫酸车间传来喜报,生产系统捷报频传。硫酸车间2019年10月生产指标创历史新高:单月生产硫酸28000吨,环比增加700吨,增幅2.56%,同比增加1700吨,增幅6.46%;完成焙砂16300金吨,环比增加1408金吨,增幅 9.45%,同比增加1500金吨,增幅10.14%;完成发电190万度,环比增加18万度,增幅10.46%,同比增加15万度,增幅8.57%。骄人成绩,可喜可贺!
“大干四个月”以来,硫酸车间全体干部职工,紧紧围绕“大干四个月”总部署总要求,在生产运行部科学调度、统一指挥下,精心谋划,群策群力,生产指标实现了历史性突破,亮点纷呈:
01优化配矿指标管理 科学搭配含锌物料
硫酸车间为了提高系统产能,首先从入炉矿配矿管理入手,牢固树立“搭配含锌物料不动摇”的思想,根据外购锌精矿物化成分和入炉矿变化情况,动态搭配含锌物料,弹性调整系统指标,确保杂料搭配科学化,指标控制最优化,生产组织有序化;做到“工艺适应原料”;目前搭配含锌物料突破100吨/天;下一步奋斗130吨/天。
02强化沸腾炉和锅炉运行管理 使焙砂和蒸汽产能最大化
硫酸车间为了保证电锌工序焙砂、蒸汽的供给。首先,从加强沸腾炉和锅炉管理着手,进一步规范沸腾炉停开车操作和锅炉操作,其次强化原料和焙烧工序沟通和协作,针对高杂精矿,随机调节沸腾炉扎炉和锅炉清灰次数;并且将坚持定期扎炉、排渣工作制度化。
03强化设备管理 为生产保驾护航
硫酸车间设备种类多,连续性强,自动化程度高,一台设备出现故障就可能导致整个系统生产受到大的影响;为此设备日常管理,首先通过培训提高,提高操作人员设备操作水平,维修人员设备维护水平,提高设备运转率,提升设备维修质量,打破“操作工只管操作、维修工只管维修”的思维习惯,树立“每个人对设备负责”的理念;其次强化设备检查力度,每月进行四次常规设备检查,三次专项设备检修,并对存在问题汇总通报,限期整改,跟踪检查整改效果,从而降低了设备故障率。再次计划性检修,根据设备运行状况,制定设备周检计划,有计划、针对性对设备进行检修,防止了设备故障的扩大,降低了设备故障率,为设备的稳定运行打下基础。
04加强工艺技术指标监管 稳定系统生产
一是完善硫酸系统工艺指标台账,纵横对比系统运行指标,对重点指标进行看板管理,通过看板数据分析对每个指标波动,找出根源,加以解决;二是加大工艺指标考核力度,实行刚性指标考核;三是推进技术项目攻关,解决制约生产瓶颈问题。四是根据入炉矿指标波动,统筹调节系统指标,稳定生产,延长系统运行周期。五是加强与同行企业学习交流,提高技术管理水平。